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輪胎定型硫化機(jī)后充氣裝置安全性能的改進(jìn)

   2015-01-12 6130
核心提示:橡膠機(jī)械網(wǎng) 我國(guó)生產(chǎn)的LLB1310×2890×2和LL-B1400×2940×2輪胎定型硫化機(jī)的后充氣裝置是參考1973年進(jìn)口日本神戶制鋼所的樣機(jī),在1974年設(shè)計(jì)而成的。該裝置在經(jīng)一段時(shí)間使用后,發(fā)現(xiàn)其安全性能尚有如下不足之處。在長(zhǎng)期的技術(shù)工作實(shí)踐中,對(duì)所有問(wèn)題進(jìn)行了深入的研究分析,經(jīng)過(guò)不斷的探索,終于找到了解決問(wèn)題的簡(jiǎn)單而又可靠的方法。
中國(guó)橡膠機(jī)械網(wǎng) 我國(guó)生產(chǎn)的LLB1310×2890×2和LL-B1400×2940×2輪胎定型硫化機(jī)的后充氣裝置是參考1973年進(jìn)口日本神戶制鋼所的樣機(jī),在1974年設(shè)計(jì)而成的。該裝置在經(jīng)一段時(shí)間使用后,發(fā)現(xiàn)其安全性能尚有如下不足之處。

(1)1#橫梁(即綠色橫梁)在2#位置(即上方位置)有輪胎,2#橫梁(即黃色橫梁)在1#位置(即下方位置)沒(méi)有輪胎,此期間若車間的動(dòng)力水壓力下降時(shí),引起橫梁旋轉(zhuǎn)水缸的背壓也相應(yīng)下降,在輪胎和設(shè)備的重力作用下,則會(huì)產(chǎn)生1#橫梁旋向1#位置(即下方位置)的危險(xiǎn)動(dòng)作,因此造成2#橫梁脫落,拉斷鋼絲繩,損壞設(shè)備。用戶費(fèi)盡九牛二虎之力才能將2#橫梁裝回左右回轉(zhuǎn)板。

(2)電磁閥55DF、57DF的進(jìn)氣口是一直都有壓縮空氣的,在橫梁升起時(shí),按鈕式手控?fù)Q向閥43SF、44SF的氣源被接通。詳見(jiàn)圖1改進(jìn)前后充氣管路系統(tǒng)原理圖(局部)。設(shè)置43SF、44SF的目的是在必要時(shí)用手動(dòng)控制橫梁旋轉(zhuǎn)。使用一段時(shí)間后,這四個(gè)閥當(dāng)中只要有一個(gè)閥出現(xiàn)內(nèi)漏,就會(huì)造成1#、2#橫梁亂旋轉(zhuǎn),使得后充氣裝置的動(dòng)作程序出現(xiàn)錯(cuò)亂,若未鎖住下夾盤(pán),則1#或2#橫梁也會(huì)自動(dòng)脫落。

(3)電磁閥56DF、63DF的進(jìn)氣口是一直都有壓縮空氣的。由于操作工人不熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)及技術(shù)性能,所以在操作中還難免有誤操作,容易出現(xiàn)人為的事故。當(dāng)輪胎還在充氣或放氣未降到安全壓力值以下時(shí),操作工人按動(dòng)56DF或66DF電磁閥上的手動(dòng)桿,使下夾盤(pán)松鎖。結(jié)果使上下夾盤(pán)炸開(kāi),橫梁被破壞,甚至危及人身安全。

(4)氣動(dòng)三通切斷閥31WF、32WF的控制氣源分別直接接到電磁閥58DF和68DF的輸出口,當(dāng)行程開(kāi)關(guān)或繼電器或電磁閥失靈或誤動(dòng)54DF、64DF電磁閥上的手動(dòng)桿時(shí),在上下夾盤(pán)夾住輪胎而下夾盤(pán)未閉鎖的情況下,就開(kāi)始向輪胎內(nèi)充氣,也會(huì)造成上下夾盤(pán)炸開(kāi),人身和設(shè)備安全難以得到保證。

(5)由于時(shí)間繼電器發(fā)生故障,或電磁閥出現(xiàn)內(nèi)漏時(shí),輪胎還在充氣或放氣未降到安全壓力值以下就松鎖,同樣會(huì)出現(xiàn)設(shè)備甚至人身事故。

在長(zhǎng)期的技術(shù)工作實(shí)踐中,對(duì)上述所有問(wèn)題進(jìn)行了深入的研究分析,經(jīng)過(guò)不斷的探索,終于找到了解決上述五個(gè)問(wèn)題的簡(jiǎn)單而又可靠的方法。

(1)在右回轉(zhuǎn)板設(shè)置二根安全鎖桿。當(dāng)輪胎放氣完畢——下夾盤(pán)松鎖——1#或2#橫梁下降——安全鎖桿靠自重而下降,并卡住右墻板的滑輪導(dǎo)向槽板,防止橫梁亂旋轉(zhuǎn)和脫落。1#或2#橫梁上升時(shí),其端部的滑輪也帶動(dòng)安全鎖桿上升而松鎖。無(wú)需其它電氣元件,較之國(guó)內(nèi)某橡機(jī)廠的方法,改進(jìn)所需的投資是非常小的。

(2)將電磁閥55DF、57DF的進(jìn)氣口P分別改接53DF、63DF的輸出口A,詳見(jiàn)圖2改進(jìn)后的后充氣管路系統(tǒng)原理圖(局部),從而使得下夾盤(pán)在閉鎖之后,前者的氣源才被分別接通,并取消按鈕式手控?fù)Q向閥43SF、44SF,改用55DF、57DF上的手動(dòng)桿(55DF、57DF閥的型號(hào)由原來(lái)的Q23XD改為以主K-1322),在必要時(shí)進(jìn)行手動(dòng)控制,從而防止了橫梁亂旋轉(zhuǎn)和脫落現(xiàn)象的發(fā)生。

(3)將電磁閥53DF、63DF的進(jìn)氣口P分別改接58DF、68DF的輸出口B,使得在輪胎充氣的情況下,前者的氣源被分別切斷,即使操作工人誤動(dòng)56DF、66DF上的手動(dòng)桿,也不會(huì)產(chǎn)生人為事故。

(4)增加杠桿滾輪式機(jī)控行程閥JC1、JC2,使得下夾盤(pán)閉鎖后推動(dòng)閥桿,分別接通31WF、32WF的控制氣源到54DF、64DF的輸出口A,起到氣控和機(jī)械連鎖的安全保險(xiǎn)作用,克服原來(lái)的不足之處。

(5)在1#和2#充氣管路上分別增設(shè)壓力開(kāi)關(guān)PS7、P鈕,當(dāng)輪胎放氣降到安全壓力值以下時(shí),自動(dòng)接通壓力開(kāi)關(guān)的常閉觸點(diǎn),電磁閥56DF或66DF得電,使得1#或2#下夾盤(pán)松鎖。起到氣控和電控連鎖的安全保險(xiǎn)作用,確保人身和設(shè)備的安全。

(6)將電磁閥60DF和調(diào)壓閥12YF的進(jìn)氣口接到油霧器11UQ的出氣口,則可以省掉選擇閥31SF、分水濾氣器12GQ和油霧器12UQ,從而降低我廠生產(chǎn)成本,并便于用戶保養(yǎng)和維修。


 
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